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CEPT-SBR法在旅游類生活污水處理中的應用

張翔凌

摘要:應用一級強化處理-序批式活性污泥法(CEPT-SBR)處理旅游類生活污水,在進水COD為306 mg/L,BOD為198 mg/L,SS為120 mg/L,TN為38 mg/L,TP為5 mg/L,油類為14 mg/L時,處理后出水可達GB 8978-96一級排放標準。該工藝能有效去除生活污水中TN,TP及油類,工藝設備簡單,占地少,運行便利,且剩余污泥量少。

關鍵詞:CEPT-SBR法 旅游類生活污水 處理

深圳"明思克航母世界"是由深圳一家民營企業創辦的以觀光娛樂為主的"海上樂園"。該公司1998年從韓國大宇重工集團購得前蘇聯航空母艦"明思克"號,經過兩年改造,于2000年8月在深圳大鵬灣沙頭角建成"明思克航母世界",并于同年10月正式營業。

"明思克航母世界"主體船舶為航母,但現已無航行動力,靠拖船帶動,特別是停泊作為參觀游覽項目后,將類似于一座固定建筑物,因此其污染源主要來自陸地停車場、辦公樓等服務配套設施及航母上娛樂場所生活污水。針對上述水質特點,選定一級強化處理(CEPT)加SBR 法對該"航母世界"污水進行處理,該工程于2000年元月動工,2000年7月開始進行調試,經過5個月的調試,處理水各項指標均達到 GB8978-96一級排放標準,并通過深圳市環保局驗收。

1工程設計

1.1設計進出水量

本項目污水屬于生活污水,主要包括洗浴廢水、洗船廢水、飲食業污水、衛生間糞便污水等。

工程設計規模:630 m3/d。其中陸域245 m3/d,航母385 m3/d。

處理能力:26.3 m3/h,其中基地常住人員300人,日均接待游客4 000人,航母設客房約10套,無公開接待任務。

1.2設計進出水水質

設計進水水質:pH為6,COD為306 mg/L,BOD為198 mg/L,油類為14 mg/L,SS為120 mg/L,TN為38 mg/L,TP為5 mg/L。

設計出水水質:執行《污水綜合排放標準》(GB8978-96)一級排放標準,即COD≤60 mg/L,BOD≤20 mg/L,SS≤20 mg/L,石油類≤5 mg/L,NH3-N≤15 mg/L,磷酸鹽(以P計)≤0.5 mg/L,動植物油≤10 mg/L。

1.3污水處理工藝流程(見圖1)

陸域污水經管網系統收集,匯集于污水處理系統,經格柵處理后進入調節池;航母污水經集水池收集,由水泵抽至調節池,與陸域污水混合并通入空氣進行混合、微曝氣及水質調節。調節后污水用污水泵送至 SBR 反應池進行處理后排海。

SBR 池排放的剩余污泥,集中到污泥池,大部分可自行消化,剩余小部分抽回化糞池或經廂式壓濾機壓濾后由糞車外運。這樣既不影響污水處理效果,又可以大大節省投資,減少運行成本。

1.4處理構筑物及設備

(1)集水池。用于收集航母上生活污水,確保提升泵安全運行,本設計航母污水量為385 m3/d,設計最大流量為38.5 m3/h,集水池有效容積按最大流量時集水時間為0.5 h計算,則集水池有效容積V=38.5×0.5=19.25 m3,設計集水池外形尺寸為3.5 m×3.5 m×1.8 m,其中有效高度為1.6 m,超高為0.2 m,集水池實際有效容積V=3.5×3.5×1.6=19.6 m3。集水池進水管管徑為DN150,設有檢修孔1個,尺寸為1.2 m×1 m。集水池提升泵設置于集水池內,用于航母生活污水輸送。水泵流量按最大時設計流量38.5 m3/h計,設計選用 50QW42-9-2.2 帶自耦裝置潛污泵2臺,(1用1備)每臺水泵流量為42 m3/h,揚程為9 m,功率為2.2 kW。

(2)調節池。用于陸域污水和航母污水貯存,調節兩股生活污水水量,并進行預曝氣以均化水質。設計污水排放量為630 m3/h,時變化系數為2.4,停留時間為6 h,則調節池有效容積為157.5 m3。為配合土建尺寸,調節池外形尺寸為8.5 m×7.5 m×3 m,其中污泥池尺寸2.3 m×2.3 m×3 m,故調節池實際有效容積為:8.5×7.5×3-2.3×2 .3×3=175.38 m3。調節池為鋼筋砼結構,整個調節池為地下式,與值班控制室、鼓風機房合建。調節池內設有穿孔管,用于通入空氣使污水混合和改善污水水質,穿孔管干管管徑為 DN80,成環狀布置,支管管徑為 DN32,穿孔管孔徑為 NAE80 6,間距為200 mm,兩側孔成90°斜交錯布置。調節池內另設有2臺污水提升泵,用于污水提升及調節池檢修,提升泵設計流量按最大時流量63 m3/h計算,考慮到遠期水量增加的要求,設計選用100QW100-7-4型污水泵2臺,每臺水泵流量為100 m3/h,揚程為7 m,功率為4kW,帶自耦裝置,2臺水泵1用1備。

(3)SBR池。本工藝采用 SBR法處理污水。SBR工藝采用可變間歇式反應器,省去了回流污泥系統及沉淀設備,曝氣與沉淀在同一容器中完成,利用微生物在不同絮體負荷條件下的生長速率和生物除磷脫氮機理,將生物反應器與可變容積反應器相結合而成的循環活性污泥系統。這是SBR工藝的一種革新形式。本設計SBR污泥負荷為0.15 kg BOD/(kgMLSS·d),總容積為160 m3,為便于施工及操作管理,設計分為2座,每座容積為80 m3,外型尺寸為8 m×6.6 m×3.5 m,其中有效水深為1.5 m。SBR池曝氣采用可變微孔曝氣器進行鼓風曝氣,曝氣頭用KBB NAE80215型號,每池采用66只,均勻布置,曝氣管在池內呈環狀布置。池內潷水器管徑為DN250。池內剩余污泥用排泥泵送至污泥池進行消化。

(4)鼓風機房。鼓風機房內設2臺羅茨風機及2臺排泥泵,羅茨風機選用低噪聲SSR-100型2臺,每臺風量為6.29 m3/min,風壓為39.2 kPa。鼓風機房建筑面積28 m2,層高為3.5 m,建筑尺寸為8 m×3.5 m×3.5 m。值班室及配電房內設有電氣儀表,控制系統及水質化驗儀器,便于操作人員管理。值班室同調節池,鼓風機房合為一體,建筑面積40 m2 ,建筑尺寸為8 m×5 m×3.5 m。

(5)污泥池。同調節池合建,用于剩余污泥消化。污泥池外型尺寸為2.3 m×2.3 m×3 m。消化后部分污泥用螺桿泵排至廂式壓濾機壓濾后由糞車外運。

2工程調試與運行

2.1活性污泥培養

為了縮短污泥培養時間,活性污泥的培馴采用接種培馴法,接種污泥取自深圳市羅芳污水處理廠污泥脫水機房的干化污泥,含水率60%左右,SBR反應池投加干污泥680 kg,由于進水所含氨氮及磷的濃度值較低,因此在投加干污泥數日后,即按BOD∶N∶P=100∶5∶1的比例投加氮源和磷源,分別往SBR池中投加磷肥400 kg,尿素240 kg,同時在SBR反應池中注入1/3池清水。SBR池連續鼓風悶曝。當SBR反應池內出現少量活性污泥絮體時,停止曝氣,使SBR池內的混合液靜置澄清后,利用潷水器排放池內上清液到預定的水位后,投入相同量廢水,進入下一個周期運行。投入廢水占總進水量比例由20%逐漸提高至100%,以便對微生物進行馴化。大約經歷1個月的時間,經生物鏡檢,在填料表面已形成了良好的生物膜(本設計在SBR活性污泥反應池中增加了軟性填料,將活性污泥法與生物膜法結合起來,既降低了剩余污泥的產量,也有利于污染物的去除),整個工程投入正式運行。

2.2運行效果

該公司廢水處理工程經過5個多月的調試運行后,各項出水水質指標均達到設計要求。深圳市環境保護監測站的監測結果見表1。

表1污水處理效果 項目 pH COD (mg/L) SS (mg/L) 氨氮 (mg/L) 磷酸鹽 (mg/L) BOD (mg/L) 石油類 (mg/L) 動植物油 (mg/L) 處理前濃度 7.32 372 417 20.6 1.19 162 2.50 17.0 處理后濃度 6.57 43.0 7.00 6.11 0.032 <2.00 <0.10 <2.00 去除率(%) 88.4 98.3 70.3 97.3 >98.8 >96.0 >88.2 執行標準 6~9 60 20 15 0.5 20 5 10 3討論

關于SBR法在污水處理中的運用在很多文章中都作過介紹,此處不再贅述。由于本項目主要是處理生活污水,且處理后就近排海,因此處理過程中對除P脫N的要求較高,本處理工藝采用一級強化處理?SBR法。以達到除P脫N的目的。下面就SBR法除P脫N機理及本工藝中除P的一級強化措施作一討論。

3.1SBR法除P脫N的機理及運行周期時段劃分

SBR處理工藝一般分為5個階段,進水、反應、沉淀、排水和閑置,其實質就是厭氧?好氧 ?缺氧的處理過程,因而能夠很自然地滿足生物除P脫N的環境條件。

進水段就是厭氧,為滿足釋P要求,DO應控制在0.3~0.5 mg/L以下,當COD濃度較高時釋P 速率快,當厭氧釋P速率在9~10 mg/(gVSS·h),水力停留時間在1 h,基本滿足對P 的充分釋放。

曝氣段氧的供給主要滿足有機物的好氧代謝,硝化菌利用氧將NH3-N轉化成NOx-N以去除水中氨態氮,及滿足聚磷菌攝磷過程所需的高氧環境。綜合考慮,DO應控制在3 mg/L,曝氣時間在3 h左右。

沉淀和排水段即缺氧段,缺氧段DO在0.7 mg/L以下是反硝化脫氮的適宜條件。常規SBR法在一個周期內缺氧環境出現在好氧停止曝氣之后,反硝化菌將好氧期間貯存于體內的碳源釋放,進行SBR法所特有的貯存性反硝化作用,沉淀和排水階段時間控制在2 h左右。如時間過長、DO<0.5 mg/L造成磷釋放,使出水中含磷量大大增加,影響除P效果。

總之,運行時間的劃分和DO的控制是SBR取得良好除P脫N效果的兩個重要因素。在實際工程中,由于DO的在線測量控制有一定難度,而DO又與運行時段的劃分密切相關,故運行時段的劃分是實際工程控制的關鍵。結合云南昆明第三污水廠的工程實踐和國內外有關文獻資料,本工程的運行周期為6 h。具體時段劃分如下:進水1.0 h;曝氣3.0 h;沉淀1.5 h;排水0.5 h。

3.2除P一級強化措施

為保證出水TP達到標準,除采用SBR法生物除P外,同時采用化學沉淀一組強化(CEPT)法除 P。

本設計中進水TP=5 mg/L,經理論計算,反應所需FeSO4為12 mg/L,根據上海城市排水公司的試驗結果,當進水TP為4.2 mg/L,投加FeSO4量為100 mg/L時,TP的去除率達75%。本工程投 ┝啃韙菔導實魘越峁范ā?

由于所采用的Fe鹽和Al鹽同時可作為混凝劑使用,使用量較少,且對活性污泥沒有毒害作用 (上海污水廠有實例),因此使用化學法不會影響SBR法的效果。但化學法由于人為添加絮凝劑,使產生的污泥量多于生物法,所以要適當增加污泥外排量。

3.3主要技術經濟指標

本工程總投資137萬元,設計占地260 m2,常用電負荷為14.45kW,處理成本為0.91元 /m3。

4結論

(1)CEPT-SBR法處理旅游類場所生活污水是可行的,其運行效果穩定,出水水質良好,并能達到國家一級排放標準。

(2)該工藝有較好的處理效果,使污水中P,N含量降低,且工藝結構簡單,工程成本、運行費用較低。

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