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改良型AO工藝在徐州污水處理廠的應(yīng)用

耿德強(qiáng) 張雁秋 許翱

摘要:本文介紹了徐州污水處理廠的概況,已經(jīng)過(guò)三次建設(shè),目前的處理規(guī)模是16.5成噸/日,采用由中國(guó)礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測(cè)繪學(xué)院張雁秋教授主持研究的改良型AO工藝,該工藝在我廠的應(yīng)用,試運(yùn)行結(jié)果顯示,出水水質(zhì)比二期擴(kuò)建后的水質(zhì)有明顯的改善,特別是氨氮去除率已達(dá)90以上,徹底改善了奎河對(duì)下游的污染。該工藝具有較多優(yōu)點(diǎn),特別表現(xiàn)在氨氮90%以上的去除率是在好氧停留時(shí)間僅用3.1小時(shí)的條件下得以實(shí)現(xiàn)的,該工藝具有一定的應(yīng)用推廣價(jià)值。

關(guān)鍵詞:工藝改造 改良型AO 脫氮 污泥反硝化 多點(diǎn)進(jìn)水

1.前言

徐州污水處理廠是淮河流域首先建成的第一家城市污水處理廠,主要負(fù)責(zé)處理徐州市奎河流域排放的生活污水和工業(yè)廢水。該工程總設(shè)計(jì)規(guī)模為13.5萬(wàn)噸,計(jì)劃分兩期建設(shè),一期實(shí)施10萬(wàn)噸/日,二期增擴(kuò)3.5萬(wàn)噸/日。目前我廠已經(jīng)過(guò)三次建設(shè),1994年12月份完成工期工程的建設(shè),處理規(guī)模達(dá)到10萬(wàn)噸/日,采用普通活性污泥法工藝;1998年12月份完成二期擴(kuò)建工程建設(shè),使處理規(guī)模達(dá)到16.5萬(wàn)噸/日,采用的處理工藝與一期工程相同;2002年5月完成工藝改造工程,處理規(guī)模不變,污水處理工藝采用由中國(guó)礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測(cè)繪學(xué)院張雁秋教授研究的改良型AO工藝,工藝改造后的試運(yùn)行效果良好,出水水質(zhì)穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)。

2.工藝改造前的狀況

徐州污水處理廠一期工程是利用奧地利政府貸款項(xiàng)目,總投資1.5億元人民幣,全套引進(jìn)國(guó)外污水處理設(shè)備,污水處理采用普通活性污泥法工藝,污泥處理采用重力濃縮后加藥脫水,再行外運(yùn)填理的方法,設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)為:

項(xiàng) 目 進(jìn)、出水

一期工程完工后,運(yùn)行正常,各項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo)都能得以有效實(shí)施,至1997年,由于我市環(huán)保部門(mén)加強(qiáng)了對(duì)工業(yè)污染點(diǎn)源的治理力度,污水處理廠的進(jìn)水水質(zhì)得到了明顯的改善,而且隨著工業(yè)的發(fā)展和城市的規(guī)模擴(kuò)大,污水排放量有明顯的增加,市政府決定提前實(shí)施二期擴(kuò)建工程。

二期擴(kuò)建式工程經(jīng)過(guò)1998年一期工程,投資4100萬(wàn)元人民幣,將處理規(guī)模增至16.5萬(wàn)噸/日,原污水處理工藝不變,污泥處理采用脫水后烘干制作有機(jī)復(fù)混肥的工藝,有效解決了污泥外運(yùn)所產(chǎn)生的二次污染問(wèn)題。設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)為:

項(xiàng) 目 進(jìn)、出水

二期擴(kuò)建后的工藝流程簡(jiǎn)圖如下:

二期擴(kuò)建工程竣工后,運(yùn)行改良處理后的出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),由于工藝過(guò)程沒(méi)有脫氮流程,出水氨氮指標(biāo)持續(xù)超標(biāo),不能解決尾水排放造成水體富營(yíng)養(yǎng)化的問(wèn)題。二期擴(kuò)建后的實(shí)際進(jìn)出水濃度如下:

項(xiàng) 目 進(jìn)、出水

3.工藝改造的背景和原則

3.1工藝改造的背景

奎河源于云龍湖,由西北至南穿越整個(gè)市區(qū),出市區(qū)后經(jīng)銅山黃橋進(jìn)入安徽,匯淮河后入洪澤湖,市區(qū)河段長(zhǎng)9.3km,環(huán)繞在建筑密集,居住人口集中的老城區(qū),匯水面積為32km2。奎河受上游云龍湖水庫(kù)上、下游閘壩的控制,平時(shí)幾乎無(wú)清水補(bǔ)給,污水主要來(lái)自城市的生活污水和工業(yè)廢水,已成為徐州市區(qū)一條排污溝。

奎河兩岸工廠及居民排放的污水均通過(guò)管道或直接排入奎河,黑臭現(xiàn)象日益加劇,隨著徐州污水處理廠一期工程的建成和奎河污染治理一期截流工程的實(shí)施,情況有了很大改觀。此外點(diǎn)源治理步伐的加快進(jìn)一步改善了奎河的水質(zhì)。

污水經(jīng)過(guò)二級(jí)生化處理后,除了新頒布的氨氮標(biāo)準(zhǔn)外,出水水質(zhì)能夠達(dá)到“城市污水處理廠污水排放標(biāo)準(zhǔn)”,即pH=6.5—8.5,SS≤30mg1,BOD5≤30mg/1,CODcr≤120mg/1。

但由于:

1)淮河治理工程及奎河變清和污水資源化對(duì)水質(zhì)的要求高于該標(biāo)準(zhǔn):

2)管道截污后,污染負(fù)荷將有所回升;

3)管道截污后,喪失了奎河的水量水質(zhì)調(diào)節(jié)功能;污水廠進(jìn)水濃度和進(jìn)水量變化幅度趨于變大;

4)目前對(duì)污水處理廠出水沒(méi)有溶解氧要求,但作為回用河道的景觀水,溶解氧是一個(gè)非常重要的指標(biāo),需要在工藝上加以補(bǔ)充考慮,采取有效措施穩(wěn)定處理效果,在可能條件下盡可能提高處理水水質(zhì),減少回用障礙。

根據(jù)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測(cè)繪學(xué)院張雁秋教授在《奎河水質(zhì)達(dá)標(biāo)與資源化工程關(guān)鍵技術(shù)研究》課題的初步研究,為滿足污水處理廠尾水作為市區(qū)景觀用水及下游斷面達(dá)標(biāo)的要求,需要徐州污水處理廠進(jìn)一步提高出水水質(zhì),徐州市環(huán)保局根據(jù)各方面情況提出了徐州污水處理廠的排水要求是:CODcr≤70mg/1,BOD5≤20mg/1,NH3—N≤15mg/1。徐州污水處理廠原有工藝難以達(dá)到上述要求,在平均水量15.87萬(wàn)噸/日狀況下,出水COD平均為67.3mg/1,而出水平均BOD5為16.4mg/1,在進(jìn)水平均BOD5小于100mg/1的情況下,去除就明顯小于90。由于我廠曝氣池的好氧停留時(shí)間僅為3.1小時(shí),氨氮的去除更無(wú)法滿足,近兩年來(lái)出水氨氮濃度一般大于20mg/1。因此需對(duì)污處理廠進(jìn)行工藝改造和運(yùn)行優(yōu)化。

3.2工藝改造的原則

考慮徐州經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及廠內(nèi)現(xiàn)有條件,確定改造主案時(shí),考慮了以下5個(gè)方面原則:

(1)工藝改造是在二期擴(kuò)建的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。

(2)污水處理廠總平面布置力求少改動(dòng),盡量利用前期工程處理設(shè)施,進(jìn)行挖潛改造,占地面積較小,充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地,節(jié)約工程費(fèi)用,且施工容易;

(3)污水處理設(shè)備、儀表的選用首先立足國(guó)內(nèi),對(duì)目前暫不能生產(chǎn)或質(zhì)量尚未過(guò)關(guān)的部分考慮適當(dāng)引進(jìn);

(4)脫碳(BOD5、COD)、脫氮效率都較高

(5)操作管理較為方便,運(yùn)行費(fèi)用增加不多。

根據(jù)徐州市環(huán)保局的要求,本次工藝改造采用中國(guó)礦大環(huán)境與測(cè)繪學(xué)院張雁秋教授研究開(kāi)發(fā)的改良型AO工藝,設(shè)計(jì)進(jìn)出水指標(biāo)為:

4.改良型AO工藝介紹

改良型AO 是根據(jù)本廠實(shí)際情況和上述改造原則而研究開(kāi)發(fā)的,工藝流程如下圖所示:

工藝流程說(shuō)明:

(1)污泥回流至缺氧池之前,污泥回流比根據(jù)運(yùn)行調(diào)試控制在20-80之間,缺氧池內(nèi)為缺氧狀態(tài);

(2)缺氧池配水量為總進(jìn)水量的50左右,其余部分分為四次配入后續(xù)曝氣池中;

(3)第二曝氣池由一次配水改為三次配水,由一級(jí)完全混合改為三級(jí)完全混合串聯(lián)運(yùn)行,改造前后進(jìn)方法見(jiàn)下圖:

(4)剩余污泥由缺氧池排出

(5)污泥處于缺氧—好氧的反復(fù)循環(huán)中。

(6)初沉池改為缺氧池

5.改良型AO工藝的試運(yùn)行效果

工藝改造工程于2002年5月完成,進(jìn)行調(diào)試和試運(yùn)行。在調(diào)試初期,先用原工藝進(jìn)行活性污泥培養(yǎng),污泥培養(yǎng)完成后,將四個(gè)缺氧池逐個(gè)投入運(yùn)行,至7月份逐步完成工藝的運(yùn)行轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)了新工藝的運(yùn)行,開(kāi)始按照不同配水比和不同回流比的試運(yùn)行,10月25日,全部實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo),而且出水氨氮明顯優(yōu)于預(yù)期指標(biāo),實(shí)際運(yùn)行結(jié)果所示:

進(jìn)、出水

6.改良型AO工藝的特點(diǎn)

本工藝是由中國(guó)礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測(cè)繪學(xué)院研究人員近年來(lái)根據(jù)中國(guó)國(guó)情開(kāi)發(fā)的一種高效脫碳、脫氮工藝,是通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究及使用活性污泥法計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件技術(shù),結(jié)合我廠的實(shí)際需要而研究開(kāi)發(fā)的,具有總停留時(shí)間短,運(yùn)行費(fèi)用較低的顯著優(yōu)點(diǎn),吸附沉淀反硝化是本工藝的核心過(guò)程。

采用此工藝地徐州污水處理廠進(jìn)行工藝改造,其主要特點(diǎn)是:

(1)回流污泥與部分進(jìn)入吸附沉淀反硝化池(原初沉池,以下簡(jiǎn)稱反硝化池)中廢水的有機(jī)物發(fā)生吸附沉淀,通過(guò)排出剩余污泥將部分懸浮物、膠體分子及少量溶解性大分子去除,既降低后續(xù)曝氣池的有機(jī)負(fù)荷,又節(jié)省部分曝氣動(dòng)力;

(2)在反硝化池內(nèi)進(jìn)行部分反硝化,部分硝態(tài)氮與有機(jī)物這兩種污染物在反硝化菌的作用下相互作用,同時(shí)降低后續(xù)曝氣有機(jī)負(fù)荷并節(jié)省一定曝氣動(dòng)力;

(3)整個(gè)系統(tǒng)污泥濃度高,污泥總量大,污泥齡長(zhǎng),慢速生長(zhǎng)的硝化菌從而避免被系統(tǒng)稀釋出去,系統(tǒng)內(nèi)有足夠的硝化菌生物量,因?yàn)橄踝骰妹黠@;

(4)第二曝氣池為三級(jí)完全混合式串聯(lián)運(yùn)行,從反應(yīng)動(dòng)力力學(xué)分析,串聯(lián)運(yùn)行的要原先并聯(lián)運(yùn)行的反應(yīng)效率更高。

(5)由于系統(tǒng)內(nèi)生物總量比其他常規(guī)工藝要高得多,因此活性污泥系統(tǒng)穩(wěn)定性明顯增強(qiáng),抗受沖擊負(fù)荷的能力明顯提高。

7.主要結(jié)論

我廠采用改良AO法工藝對(duì)原有工藝改造效果明顯:

1.大幅度提高了原有出水水質(zhì),BOD5、COD、SS和氨氮穩(wěn)定達(dá)標(biāo),并且遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);

2.該工藝脫氮效果顯著,去除可達(dá)90左右;

3.改造后增強(qiáng)了 工藝運(yùn)行的穩(wěn)定性,具有抑制污泥膨脹的作用,整個(gè)夏季中未發(fā)生污泥膨脹(改造前每個(gè)夏季均要發(fā)生8-10次);

4.大幅度減少剩余污泥量,方便污泥的處置。

該工藝在諸多方面,如工藝效果,穩(wěn)定性和污泥處理等方面具有很大的優(yōu)越性,具有進(jìn)一步研究和推廣應(yīng)用的價(jià)值。

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